作者:劉祥環(huán)丨中南大學(xué)?
隨著純電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,電驅(qū)動總成的集成程度越來越高,國內(nèi)零部件廠商的“二合一”“三合一”“六合一”的驅(qū)動系統(tǒng)總成都陸續(xù)面世。在給整車客戶帶來快速方便的動力匹配的同時,電驅(qū)動系統(tǒng)一直存在的問題及產(chǎn)生的原因也越來越復(fù)雜,這其中就包括動力總成的NVH、效率及綜合耐久性問題等。
電驅(qū)動總成嘯叫原因分析
純電動汽車電驅(qū)動總成通常由電機和減速器組成,多采用永磁同步電機加兩級減速器的組合形式。電驅(qū)動總成存在嘯叫的原因復(fù)雜,主要包括:電機電磁激勵、減速器系統(tǒng)共振和電驅(qū)動總成系統(tǒng)耦合模態(tài)共振等。結(jié)合某型號電驅(qū)動總成在整車試驗過程中,客戶發(fā)現(xiàn)存在結(jié)構(gòu)共振問題,本文主要通過MASTA軟件分析,對動力總成進行仿真分析,找出動力總成出現(xiàn)結(jié)構(gòu)共振的原因,并加以修正。
在整車搭載NVH測試過程中,可通過LMS數(shù)據(jù)采集前端采集車內(nèi)近場噪聲數(shù)據(jù),將采集到的數(shù)據(jù)通過LMS Test.Lab數(shù)據(jù)分析軟件對近場噪聲進行噪聲階次分析,找出發(fā)生嘯叫的對應(yīng)階次,再通過嘯叫噪聲階次分析,判斷嘯叫噪聲的激勵源。
圖1 某型號驅(qū)動總成車內(nèi)噪聲瀑布圖
圖2 第22階階次噪聲圖
本文針對的某型號電驅(qū)動總成整車搭載NVH測試客戶反饋的試驗數(shù)據(jù)如圖1所示。經(jīng)客戶反饋,在整車WOT工況下,輸入端轉(zhuǎn)速在1 600~2 000 r/min(586.6~ 733.3 Hz)之 間 時,電驅(qū)動總成第22階存在共振嘯叫問題,根據(jù)電驅(qū)動總成的結(jié)構(gòu),基本可以確定是驅(qū)動總成中的減速器高速級產(chǎn)生的噪聲。
由圖2可知,總成第22階噪聲在2 000 r/min左右存在明顯突變;由圖1可以看出,總成除第22階外,在696 Hz附近其他階次噪聲的系統(tǒng)共振響應(yīng)明顯,由此判斷,總成在696 Hz附近,存在有系統(tǒng)結(jié)構(gòu)共振,需要調(diào)整系統(tǒng)結(jié)構(gòu)來改善這一情況。
減速器總成階次噪聲分析
? ? ? 1.MASTA減速器分析模型的建立
根據(jù)電驅(qū)動總成產(chǎn)品建立MASTA分析模型,如圖3所示。電驅(qū)動總成齒輪參數(shù)見表1。
2.MASTA軟件分析系統(tǒng)模型
在軟件中輸入齒輪副的宏觀參數(shù)及微觀修形后,通過MASTA軟件仿真,得到該電驅(qū)動總成高速級齒輪副在整車WOT工況下的傳遞誤差,如圖4所示。高速級齒輪副傳遞誤差的傅里葉變換結(jié)果如圖5所示。在整車WOT工況下,高速級齒輪副傳遞誤差的峰值計算結(jié)果是滿足設(shè)計要求的,且傳遞誤差的頻域幅值也不大,說明驅(qū)動總成第22階的階次激勵其實并不算大,產(chǎn)生嘯叫問題的原因應(yīng)該是存在系統(tǒng)共振。
分析系統(tǒng)耦合模態(tài),其結(jié)果如圖6、圖7所示。在1 000~2 000 r/min范圍內(nèi),第22階激勵與系統(tǒng)固有頻率存在多個潛在共振點。其中,系統(tǒng)耦合模態(tài)的第13階(651.1 Hz)在本次嘯叫范圍內(nèi),可確定為問題頻率。
3.問題零部件及改進方案
通過MASTA軟件仿真結(jié)果,對系統(tǒng)耦合模態(tài)第13階(651.1 Hz)進行分析。由圖8可知主要問題零部件為中間軸高速級大齒輪在傳動過程中動態(tài)響應(yīng)能過大,占到系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)能的40%以上。針對問題零部件分析,發(fā)現(xiàn)高速級大齒輪的齒輪腹板剛度不夠,變形量較大,導(dǎo)致齒輪嚙合出現(xiàn)偏載、殼體在輸出軸處動態(tài)響應(yīng)過高,其仿真結(jié)果如圖9所示。
圖3 某電驅(qū)動總成MASTA分析模型
表1 減速器傳動齒輪副宏觀參數(shù)
圖4 高速齒輪副傳遞誤差(差峰峰值:0.839 mm)
圖5 高速級齒輪副傳遞誤差傅里葉變換(幅值:0.365 4 mm)
圖6 系統(tǒng)耦合模態(tài)
圖7 系統(tǒng)耦合模態(tài)結(jié)果
圖8 系統(tǒng)耦合模態(tài)第13階振動結(jié)果
圖9 殼體輸出軸處的動態(tài)響應(yīng)
由圖9可知,在651.1 Hz時殼體在輸出端前軸承處的動態(tài)響應(yīng)幅值達到了1.744 mm。針對以上情況,考慮增加高速級大齒輪腹板厚度,分別取增厚5 mm和10 mm進行仿真對比,主要分析殼體在輸出端軸承座處的動態(tài)響應(yīng),結(jié)果見表2。
結(jié)合數(shù)據(jù)進行分析,可知增加高速級大齒輪腹板厚度之后,系統(tǒng)的剛度會有明顯的改善,在651.1 Hz頻率上,殼體在輸出端前軸承處的動態(tài)響應(yīng)有明顯的改善。其中,腹板厚度增加5 mm,殼體在輸出端前軸承處的動態(tài)響應(yīng)由1.744 μm下降到0.670 8 mm,在整車試驗標(biāo)準(zhǔn)中已經(jīng)達到標(biāo)準(zhǔn)要求。
考慮到整車對于電驅(qū)動總成NVH性能的要求及總成零部件的制造成本,確定將高速級大齒輪腹板厚度增加5 mm。
表2 殼體輸出端前軸承座處動態(tài)響應(yīng)(651.1 Hz)
減速器總成裝車測試
為驗證上述產(chǎn)品優(yōu)化結(jié)果及軟件分析結(jié)果的正確性,我們將優(yōu)化后的總成產(chǎn)品進行裝車測試,并將測試結(jié)果與優(yōu)化前的測試結(jié)果進行對比。在整車WOT工況下,主觀測試優(yōu)化后的減速器裝車噪聲試驗效果明顯要優(yōu)于優(yōu)化前。通過客戶LMS數(shù)據(jù)采集前端采集車內(nèi)近場噪聲數(shù)據(jù),將采集到的數(shù)據(jù)通過LMS Test.Lab數(shù)據(jù)分析軟件對近場噪聲進行噪聲階次分析,對裝車結(jié)果進行驗證。
通過驗證可知,2 000~4 000 r/min轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),振動降低明顯,與車內(nèi)噪聲趨勢一致,4 000 r/min以上,因試驗車輛轉(zhuǎn)速上升速率不一致,故不做對比。整車起步到2 000 r/min區(qū)間內(nèi),改善效果并不明顯。
從客戶兩次測試的對比數(shù)據(jù)中并未發(fā)現(xiàn)第22階噪聲曲線圖在650 Hz左右存在結(jié)構(gòu)共振,但是從車內(nèi)噪聲主觀評價上來說,1 600 ~ 2 000 r/min轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的嘯叫問題確有改善。
結(jié)論
本文通過我公司某個電驅(qū)動總成項目客戶反饋存在NVH嘯叫問題,利用MASTA軟件對電驅(qū)動系統(tǒng)總成進行有限元計算分析,并找到對應(yīng)的解決方案。該方案雖然解決了客戶提出的階次噪聲超標(biāo)的問題,但是并沒有很好地解決低頻嘯叫的問題,試驗方法和分析方法仍需要進一步優(yōu)化。我們?nèi)匀豢梢缘玫揭韵陆Y(jié)論,供同領(lǐng)域的研究人員參考:
1)電驅(qū)動總成因集成度高,使得系統(tǒng)的耦合模態(tài)發(fā)生改變,使總成NVH問題變得更加復(fù)雜。
2)總成某個零部件的調(diào)整會影響整個系統(tǒng)的耦合模態(tài)。
3)可通過提高某些零部件的剛度來降低系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng),解決部分因傳遞路徑而引起的NVH嘯叫問題。
4)調(diào)整系統(tǒng)剛度只是從噪聲傳遞路徑上減小NVH嘯叫問題,傳遞誤差才是解決NVH問題的關(guān)鍵,降低齒輪副工作過程中的傳遞誤差才能夠減小振動激勵源,從根本上解決NVH嘯叫問題。
審核編輯:湯梓紅
評論
查看更多