【摘 要】文章建立模型對電鍍銅減銅針孔產(chǎn)生的原因進行了探討,并通過電流密度實驗以及烘板實驗對模型進行驗證。結(jié)果表明:電鍍銅減銅產(chǎn)生的根源在于晶粒大小不均勻,減小電流密度及提高烘板溫度、延長烘板時間均可有效改善電鍍銅減銅針孔品質(zhì)缺陷。
0 前言
隨著5G通信技術(shù)距離商用技術(shù)的臨近,全球主要通信設(shè)備制造商和電信運營商的籌備工作已進入快車道,圍繞5G的電子產(chǎn)品更加趨向于輕、薄、短、小方向發(fā)展。
目前,業(yè)內(nèi)普遍采用減薄銅工藝使面銅厚度減少來實現(xiàn)精細線路的制作。實際生產(chǎn)中電鍍銅減銅后的板面會出現(xiàn)針孔,從而使精細電路存在導(dǎo)損、開路等品質(zhì)缺陷。這給精細線路帶來了很大的困惑。文章通過模型建立以及實驗驗證,探究了減銅針孔出現(xiàn)的原因,并給出改善建議。
1 機理分析
興森科技目前有兩種減銅體系,分別為:減銅體系和減銅體系。兩種體系的減銅品質(zhì)有很大的差異性,前者沒有減銅針孔品質(zhì)問題的發(fā)生,而后者減銅針孔品質(zhì)問題比較嚴(yán)重。因此需對兩種體系的減銅機理進行探究。
圖1兩種減銅藥水體系減銅后形貌
用基銅在兩種體系減銅藥水減銅,其形貌如圖1所示??梢?,兩種體系減銅后的形貌差別很大,酸銅體系形貌表現(xiàn)為晶粒均勻分布,符合全面腐蝕的特性,全面腐蝕的特性就是腐蝕介質(zhì)均勻地抵達金屬表面的各部分,各處的腐蝕速度基本相同。而硫酸-雙氧水體系形貌表現(xiàn)為蜂窩狀,符合晶間腐蝕的特性。由于晶界處的原子更為活潑,晶間腐蝕的特性表現(xiàn)為晶界腐蝕速度遠大于晶粒腐蝕速度,晶粒會脫落在腐蝕介質(zhì)中,在板面留下晶粒的輪廓。與此同時,在生產(chǎn)中還發(fā)現(xiàn),基銅減銅無針孔,電鍍銅減銅有針孔,而兩者最大的差別表現(xiàn)為晶粒大小的均勻性存在差異?;谝陨戏治?,可以推斷出晶間腐蝕對大小不同的晶粒是存在蝕刻的差異性的。
圖2硫酸-雙氧水減銅針孔形成示意圖
建立如圖2所示的模型,該模型中既包含大的晶粒,也包含小的晶粒。假設(shè)晶間腐蝕速度一樣,開始時不管大晶粒還是小晶粒,它們均沿著各自的縱向晶界向下腐蝕。當(dāng)腐蝕到第一層小晶粒的底部時,大晶粒與小晶粒沿縱向晶界的腐蝕深度一樣,接下來,小晶粒沿著其橫向晶界進行腐蝕,而此時,大晶粒繼續(xù)沿著縱向晶界向下腐蝕,當(dāng)小晶粒的橫向晶界腐蝕完,開始沿著第二層的縱向晶界向下時,大晶粒已縱向腐蝕出一定的深度,由此造成的深度差會導(dǎo)致針孔的形成。據(jù)此模型,可以推斷出針孔產(chǎn)生的本質(zhì)是晶粒大小不均勻性。
2 模型驗證實驗設(shè)計
2.1 測試材料
板厚為0.71mm、面銅1/1OZ、型號為IT-180A的覆銅板。
2.2 測試儀器及條件
掃描電子顯微鏡、金相顯微鏡、光學(xué)輪廓儀、哈林槽、宇宙減銅設(shè)備。
2.3 實驗設(shè)計
表1 電流密度參數(shù)
表2 烘板實驗參數(shù)
3 結(jié)果與討論
3.1電流密度實驗結(jié)果與討論
3.1.1電流密度對鍍層形貌的影響
圖3不同電流密度下的鍍層形貌
顯而易見,不同電流密度下電鍍后鍍層的形貌差異較大。隨著電流密度的增加,銅的沉積速率也隨之增加。當(dāng)晶核的生長速率大于晶核的生成速率時,晶粒變得粗大,晶粒的均勻性逐漸變差,通過截據(jù)法測得8ASF、16ASF、24ASF電流密度下的平均晶粒大小分別為7.021μm、7.375μm、10.000μm。
3.1.2 晶粒大小對減銅針孔的影響
不同晶粒在相同的條件下,在硫酸-雙氧水減銅體系中進行減銅,其結(jié)果如表3所示。
表3不同粒徑減銅情況
可以看出:晶粒尺寸越大,相同條件下縱向腐蝕越深。若板面局部晶粒大小差異過大,針孔越易出現(xiàn),與模型理論分析一致。此外,隨著晶粒尺寸的增大,針孔數(shù)量、針孔孔徑以及針孔深度均出現(xiàn)惡化的趨勢。
3.2 烘板實驗結(jié)果與討論
烘板可消除組織內(nèi)的缺陷,調(diào)整組織,細化晶粒,改善電鍍晶粒的均勻性,烘板減銅后的結(jié)果表4所示。
表4 烘板后減銅針孔統(tǒng)計結(jié)果
從表4可以得知:隨著烘板時間以及烘板溫度的增加,晶粒的均勻性也得到加強,使得減銅針孔情況均得到改善,烘板是改善減銅針孔行之有效的措施。
4 結(jié)論
文章建立模型探討了減銅針孔產(chǎn)生的原因,并通過實驗驗證了減銅針孔產(chǎn)生的根源是晶粒均勻性較差??赏ㄟ^細化晶粒、提高晶粒均勻性的方式來改善減銅針孔問題,減小電流密度以及延長烘板時間、提高烘板溫度均可有效改善減銅針孔問題。
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原文標(biāo)題:電鍍銅減銅后針孔產(chǎn)生原因分析及改善
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