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利用PLC技術(shù)對輕軌精整控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計

電子設(shè)計 ? 2018-09-27 14:06 ? 次閱讀

1.引言

唐山鋼鐵公司中型廠是生產(chǎn)型鋼的企業(yè),原有4套鉆、銑床設(shè)備,用于輕軌精整。其電氣控制系統(tǒng)采用繼電器及接觸器構(gòu)成,控制手段比較落后,控制效果完全取決于操作工經(jīng)驗和精神狀態(tài),各道工序間連貫性差,費(fèi)時又費(fèi)力,故障率較高且維修困難,影響了生產(chǎn)效率。因此,有必要進(jìn)行技術(shù)改造。 PLC控制具有可靠性高、柔性好、開發(fā)周期短等優(yōu)點,特別適合于機(jī)床控制和故障自診斷系統(tǒng),可以大大減少繼電器等元器件的數(shù)量,提高電氣控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,從而,用PLC控制系統(tǒng)替代體積大、投資大、耗能大的繼電器是電氣控制系統(tǒng)發(fā)展的趨勢。鑒于上述原因,我們利用PLC技術(shù)對原有電氣系統(tǒng)進(jìn)行了全面技術(shù)改造。

2.系統(tǒng)功能

輕軌精整PLC智能控制系統(tǒng)包含銑床和鉆床控制,實現(xiàn)的基本功能如下:

(1) 切換功能:可實現(xiàn)手動與自動控制的切換。在通常情況下使用自動檔,當(dāng)需要檢修或調(diào)試的時候,切換到手動檔。

(2) 自動報警功能:發(fā)生異常情況,可隨時報警。當(dāng)夾緊頭快下、動力頭快進(jìn)、動力頭工進(jìn)以及動力頭快退四個部分中任何一段出現(xiàn)異常情況時,與之相應(yīng)的聲光報警就會動作,讓現(xiàn)場工作人員迅速采取措施,避免或減少事故所造成的損失。

(3) 自動記憶功能:配有“停車”及“繼續(xù)運(yùn)行”按鈕。當(dāng)工作過程中出現(xiàn)某些問題需要暫停運(yùn)行時,按下“停車”按鈕后,機(jī)床停止運(yùn)行,各部分均停留在原處不動。再按下“繼續(xù)運(yùn)行”按鈕,則機(jī)床繼續(xù)運(yùn)行。

(4) 緊急停車復(fù)位功能:配備有“緊急停車復(fù)位”按鈕。當(dāng)在工作過程中發(fā)生異常,或中途突然停電后恢復(fù)時,按下此按鈕使機(jī)床各部件回到加工前的初始狀態(tài)。

為實現(xiàn)上述功能,需要對運(yùn)行過程進(jìn)行智能判斷,進(jìn)行相應(yīng)的控制。同時考慮到PLC的運(yùn)算功能的限制,需要加入故障診斷模塊,并進(jìn)行相應(yīng)的顯示。

3. 系統(tǒng)組成

PLC選用三菱公司的FX2N系列可編程控制器實現(xiàn),由可編程序控制器構(gòu)成的輕軌精整智能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如下:

利用PLC技術(shù)對輕軌精整控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計
圖1. 輕軌精整智能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

該系統(tǒng)有輸入、控制運(yùn)算和輸出三大部分組成。

1)輸入部分包括操作按鈕和信號檢測兩部分。

a.操作按鈕用來人工設(shè)置參數(shù)或進(jìn)行手動操作,處理緊急情況。

b.信號檢測是由傳感器自動監(jiān)測生產(chǎn)線上機(jī)床的工作情況,一旦出現(xiàn)異常情況,馬上報警提示操作者,以進(jìn)行相應(yīng)的故障處理,如緊急停機(jī)處理等,從而避免事故的發(fā)生。

2)控制運(yùn)算部分

控制運(yùn)算部分主要由PLC來完成,由控制系統(tǒng)的應(yīng)用軟件來完成信號的輸入、處理、控制輸出的主要功能。

3)輸出部分包括報警裝置、輸送和動力裝置、固定裝置

a.報警裝置由閃爍的紅、黃、綠三種顏色燈和報警鈴聲構(gòu)成,三種顏色分別對應(yīng)三種不同報警級別。綠色表示系統(tǒng)正常,$表示系統(tǒng)參數(shù)超范圍,但仍能工作,需要進(jìn)行處理;紅色報警并伴隨報警聲音,必須緊急停機(jī)處理。

b.輸送裝置由PLC輸出的信號控制主電路,給電機(jī)發(fā)送指令,讓其自動完成原料的傳送與動力傳送。

c.液壓裝置是固定裝置,由PLC控制器給定的信號,經(jīng)電磁閥控制液壓設(shè)備,將原料固定在某一位置,為原料加工服務(wù)。

4.系統(tǒng)軟件設(shè)計

4.1 PLC軟件設(shè)計考慮的問題

利用梯形圖編制控制程序,在 PLC軟件設(shè)計中要考慮以下幾個問題:

(1) 強(qiáng)電關(guān)斷優(yōu)先原則:在銑床軟件設(shè)計中,只要控制信號中有強(qiáng)電關(guān)斷的信號,則不管其它信號如何都要關(guān)斷強(qiáng)電。如圖2所示,只要關(guān)斷信號XO2= 1,則中間繼電器 M100 都要被關(guān)斷。 (2) 動作互鎖原則:有些控制不能同時動作,就要進(jìn)行互鎖。如主軸正、反轉(zhuǎn)控制,圖 2為主軸互鎖控制示意圖,任何一個回路啟動后必須同時關(guān)斷另一 個回路,從而保證兩者不能同時動作。

利用PLC技術(shù)對輕軌精整控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計
圖2

3) 順序聯(lián)鎖控制原則:即有些控制要求次序不能顛倒,這就要求前一個動作常開觸點串在下一個控制動作中,同時將后一個動作中的常閉觸點串在上一動作的控制回路中,如圖3所示。

利用PLC技術(shù)對輕軌精整控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計
圖3

總之,影響PLC控制系統(tǒng)的因素很多,只要我們在軟件設(shè)計時充分考慮到各方面因素,就可避免出現(xiàn)故障,控制系統(tǒng)的運(yùn)行就會更加穩(wěn)定 。

4.2 PLC基本控制程序設(shè)計

具體銑床控制功能框圖如圖4所示,鉆床控制功能與之類似。

利用PLC技術(shù)對輕軌精整控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計
圖4. 銑床控制順序功能框圖

4.3 故障診斷模塊的程序設(shè)計

對于PLC系統(tǒng),由于內(nèi)存資源有限,復(fù)雜的智能診斷難于實現(xiàn),為此加入了故障診斷智能模塊,該模塊以單片機(jī)為基礎(chǔ),采用C51編程,可方便實現(xiàn)各種控制算法。

采用故障樹推理與專家經(jīng)驗規(guī)則推理相結(jié)合的方法,利用智能模塊的I/O功能及內(nèi)部信息進(jìn)行故障診斷。

(1) 故障結(jié)構(gòu)分析

在進(jìn)行故障診斷設(shè)計時,首先必須對整個系統(tǒng)可能發(fā)生的故障進(jìn)行分析,得到系統(tǒng)的故障層次結(jié)構(gòu),利用這種層次結(jié)構(gòu)進(jìn)行故障診斷部分的設(shè)計。圖6為系統(tǒng)的故障層次結(jié)構(gòu)。

(2)程序設(shè)計

系統(tǒng)故障結(jié)構(gòu)的層次性為故障診斷提供了一個合理的層次模型。在進(jìn)行系統(tǒng)的程序設(shè)計時,應(yīng)充分考慮到故障結(jié)構(gòu)的層次,合理安排邏輯流程。在引入故障輸入點時應(yīng)注意兩點:

a. 必須將系統(tǒng)所有可能引起故障的檢測點引入PLC,這主要是從系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行考慮,以便系統(tǒng)能及時進(jìn)行故障處理;

b. 應(yīng)在系統(tǒng)允許的條件下盡可能多的將最底層的故障輸入信息引入PLC的程序中,以便得到更多的故障檢測信息為系統(tǒng)的故障自診斷提供服務(wù)。

5.結(jié)束語

經(jīng)過在線調(diào)試和工業(yè)試驗運(yùn)行階段后,該控制系統(tǒng)已于2004年正式投入運(yùn)行,運(yùn)行以來,效果良好,實現(xiàn)了預(yù)定的控制功能要求,克服了繼電器、接觸器控制帶來的局限,避免了原控制系統(tǒng)輔助元件多、故障率高、工作噪聲大、控制方式單一、維護(hù)困難等問題。手動與自動切換方便,抗干擾能力強(qiáng),適合鋼廠生產(chǎn)線的惡劣的工作環(huán)境,且易于計算機(jī)通訊,實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控。

本文作者創(chuàng)新點:將PLC和單片機(jī)結(jié)合,設(shè)計了用于輕軌精整鉆、銑床設(shè)備的控制系統(tǒng),并使之具有故障診斷和報警功能,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,操作方便。

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