經(jīng)過昨天短路保護(hù)的理論分析,實(shí)現(xiàn)可靠的短路保護(hù)的條件有:
1、管子的SOA工作區(qū)域
2、快速拉升頻率
3、副邊恒流環(huán)動作
下面是我實(shí)際的測試和分析:
第一部分 管子的SOA工作區(qū)域
管子能在短時間內(nèi)扛住較大的脈沖電流,且不能損壞。這對選擇MOSFET時,需要對SOA區(qū)域和最大的脈沖電流有一定的考慮。當(dāng)然,講到這里。就需要考慮管子的體二極管性能,在短路時的作用。在短路時,不僅僅溝道流過了較大的電流,而且電流也會從體二極管流過。如果體二極管的恢復(fù)性能較差,那么在30A左右的電流流過體二極管時,引起體二極管反向恢復(fù)的問題,則會表現(xiàn)出非常高的電壓應(yīng)力,可能會因?yàn)殡妷焊哂诠茏幽蛪憾鴵p壞??梢钥聪聢D1中,短路時流過管子的波形:
(圖一)
紫色波形為流過管子的電流,其正向部分是流過電流的正弦部分。但是也可以注意到,負(fù)向的電流是從體二極管流過的。
(圖二)
這是帶滿負(fù)載啟機(jī)時,開機(jī)瞬間,前面幾個電流波形。可以看到在剛開機(jī)時,流過體二極管的電流是非常大的,如果體二極管性能較差,可能會在啟機(jī)時引起反向恢復(fù)的應(yīng)力問題。
下面這個是在啟機(jī)后短路,管子失效時的電流波形。對比上面5A一格不同,下面是20A一格,可以看到在短路后,電流波形在第5個周期處,已經(jīng)高到40A。而且巨大的di/dt電流變化,在最后一個波形處。有25A左右的電流流過體二極管,然后又有40A的電流流過溝道,在2us內(nèi),流過管子的電流高到50A,到這里,管子基本就處于可能因?yàn)檫^電流太大而損壞了。
(圖三 短路測試時,MOS的失效電流)
可以從波形上看到,因?yàn)轶w二極管流過電流也有20A左右的電流峰值,只是抓圖是紫色和黑色背景對比起來看的不太清楚。我后面使用了ST的 26NM60N這個管子它的體二極管性能在實(shí)際測試中相對不錯,下面是體二極管的資料。
我使用英飛凌的IPP5R028的管子,在短路測試中總是會失效,而使用ST的26NM60N就會更扛得住一些,現(xiàn)在我要對比一下兩個管子的一些資料。這個管子導(dǎo)通阻抗只有199m歐,雖然和26NM60N的導(dǎo)通阻抗差不多,但是它并不太適合用在LLC上。特別是脈沖電流峰值,允許的值比較小。ID在25°時只有17A,脈沖電流峰值只有40A。
體二極管的性能:
這個管子只能扛到40A,雖然反向恢復(fù)時間都在340ns,而且Qrr和恢復(fù)電流峰值都要小于26NM60N,但是因?yàn)槭荂oolmos可能因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)上的問題晶圓體積小,這個管子不太適合做LLC這樣的應(yīng)用。因?yàn)槎搪冯娏骱艽髸r,這個管子可能會頂不住。
看SOA區(qū)域的對比,就可以看到26NM60N比這個管子強(qiáng)壯的多,這也解釋了為什么在短路測試時這個管子會很容易掛的原因。
下圖是ST 26NM60N的SOA資料,可以看出僅僅從抗脈沖電流上就能解釋炸雞的原因。
第二部分 控制IC要在短路時,能更快的拉升開關(guān)頻率。
上圖是控制IC在過流保護(hù)時的控制邏輯圖,當(dāng)CS的電壓高于0.8V,SS引腳內(nèi)部會導(dǎo)通一個電阻,讓SS引腳以固定的電流接地流入GND。通常在Freq引腳上引一個電阻到SS引腳,也就是當(dāng)CS電壓高于0.8V后。SS開始以一個電流拉Freq,此時流出FREQ引腳的電流加大,則開關(guān)頻率快速提升。CS到電壓了0.9V,就以更快的電流放電。使開關(guān)頻率提升的更快,此時電源會處于打嗝重啟的狀態(tài)。直到VCS的電壓低于0.75V,則工作正常。 為了防止變壓器飽和炸管,VCS電壓高于1.6V,IC會鎖機(jī),重啟VCC電壓才會解除故障。
在這個項(xiàng)目上,原邊使用的過流保護(hù)原理圖如上圖所示。主要是感測諧振電容上的電壓,在短路時諧振電容電壓會提升的非常快,只要CS電壓高于0.8V,就開始拉升頻率,加大阻抗。 為了避免高于1.6V IC鎖機(jī),我們使用了最快響應(yīng)速度的TVS鉗位VCS上的電壓,只能讓它在1.6V以下,不能高于1.6V,否則鎖機(jī),客戶又不接受了。
在副邊,我們使用恒流環(huán)做輸出電流檢測,高于某個設(shè)定值后進(jìn)入恒流狀態(tài)。會將開關(guān)頻率拉升到250KHZ,足以避開短路時的危險(xiǎn)頻率。從響應(yīng)速度快慢的角度考慮,恒流環(huán)的響應(yīng)速度比電壓環(huán)要慢很多,所以在短路時,看到的頻率變化是:先下降,然后頻率開始提升。這說明恒壓環(huán)先開始動作,恒壓環(huán)動作后開關(guān)頻率會向最低頻率下降,所以為了保證短路時頻率拉升的足夠快,最低開關(guān)頻率的設(shè)定,一定不能太低,否則要穿越諧振頻率,電流會更大。
我到這里應(yīng)該考慮到,臧工提示我需要考慮到最低開關(guān)頻率設(shè)置,最好低于工作頻率20KHZ即可。最低開關(guān)頻率太低了不太好。而且也提出了關(guān)于諧振頻率的選擇問題,他認(rèn)為:LLC變換器最好是工作在諧振頻率,或者稍微高于諧振頻率。這樣從短路保護(hù)的角度來講,非常有好處。當(dāng)工作時短路,恒壓環(huán)會把頻率稍微下降,然后頻率開始提升。因此,如果頻率在諧振頻率之上,那么開關(guān)頻率下降的就不會很低,至少把頻率拉升起來的速度會更快。這樣也對短路時,流過管子的電流有了一定的限制。
我有一個測試,我之前從FREQ到SS引腳的電阻是5.6K,在短路保護(hù)時,頻率拉升起來的速度稍微有些慢。電流峰值是在38A上,為了降低短路時候流過管子的電流,我的想法是,在短路時SS拉FREQ的電流更大,讓開關(guān)頻率提升的速度更加的快,把這個電阻下降到2.4K后,短路時開關(guān)頻率已經(jīng)提升到了300KHZ,電流峰值也下降到了30~33A,這個就稍微控制住了一點(diǎn)點(diǎn)電流。
(頻率 有錯誤 ,電流峰值 36A)
將FREQ到SS引腳的電阻從5.6K下降到2.4K后,短路時的測試:
(頻率 119KHZ ,電流峰值 15A 。 此時短路保護(hù)還未響應(yīng),頻率之所以比正常工作的126K低,是因?yàn)楹銐涵h(huán)動作了。)
(頻率 128KHZ ,電流峰值21A 。 此時短路保護(hù)已經(jīng)開始響應(yīng),頻率開始拉升)
(頻率 133KHZ ,電流峰值30.5A 。 此時短路保護(hù)已經(jīng)開始響應(yīng),頻率正在快速的拉升)
(頻率 142KHZ ,電流峰值30.5A 。 此時短路保護(hù)已經(jīng)開始響應(yīng),頻率正在快速的拉升)
(頻率 151KHZ ,電流峰值30.5A 。 此時短路保護(hù)已經(jīng)開始響應(yīng),頻率正在快速的拉升)
(頻率 169KHZ ,電流峰值18A 。 此時短路保護(hù)已經(jīng)開始響應(yīng),頻率正在快速的拉升,短路電流已經(jīng)得以控制)
(頻率 181KHZ ,電流峰值10A 。 此時短路保護(hù)已經(jīng)開始響應(yīng),頻率正在快速的拉升,短路電流已經(jīng)得以控制)
從短路發(fā)生到電流受到控制?;?個周期,約50us。電流最大值為33.6A,屬于26NM60N的可靠工作區(qū)域,短路不會發(fā)生問題。但是LLC的短路測試并不是最嚴(yán)峻的工作狀態(tài),即使在理論上認(rèn)為SOA問題不大,但是也要經(jīng)過10秒一次短路,至少測試5000次確保不會炸雞。這樣可以認(rèn)為,短路是可靠的,能受到控制的。
第三部分 短路測試時諧振電感飽和的問題
在我使用EEL19/27的諧振電感做短路測試時,流過電感的電流會達(dá)到70A。即使開關(guān)頻率已經(jīng)在快速的拉升,但是電流依然會在5個周期內(nèi)彪到70A之高。我有一次摸到諧振電感在反復(fù)短路測試時,溫度非常高。但是沒有想到是電感飽和的問題,經(jīng)過同事唐公子點(diǎn)撥,是否因?yàn)橹C振電感飽和的問題引起。即使你IC在努力地提升頻率,但是電感飽和了,它不再具有電感的特性。你LLC的短路保護(hù),是要提升頻率將電感的感抗快速加大,阻礙流過的電流。但是如果電感飽和了,電感將不會繼續(xù)對電流起到阻抗作用。因此在設(shè)計(jì)諧振電感時,要嚴(yán)格考慮短路時諧振電感飽和的問題。針對EEL19/27的的電感器設(shè)計(jì),需要考慮在30A的電流下,峰值Bmax不高于0.33T。嚴(yán)格控制匝數(shù),防止變壓器飽和。
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